淄博眾鋼熱電有限公司6MW汽輪發電機組的2臺循環水泵電機容量均為75kW。根據機組凝汽器的冷卻要求,只要其出口水溫在(35~39)℃之間,凝汽器的真空度可保持在(0.092~0.093)MPa之間,機組即可實現經濟運行。如果循環水流量過大,凝汽器的出口水溫低于36℃,會造成不必要的損失;如果循環水流量太小,凝汽器的出口水溫高于39℃,其真空度低于0.092MPa,機組的效率降低。
變頻改造前,夏季氣溫較高時,2臺泵同時投入才能滿足冷卻要求。當氣溫變低或發電負荷小時,一臺泵滿足不了冷卻要求,而開2臺泵則有余;冬秋季氣溫較低時,無需1臺泵流量即可滿足冷卻要求,但也開1臺泵。這樣,不僅造成很大損失,而且給機組的運行調整帶來極大的不便。為節能和方便機組調整,對一臺水泵進行了變頻改造,實現了凝汽器出口循環水溫的自動控制,節電效果明顯。
一、循環水泵電機一次回路改造
改造前水泵電機一次回路比較簡單,水泵電機采用直接起動方式,通過操作臺上的轉換開關接通直流電動操作機構,直流電動操作機構帶動空氣開關把柄接通主回路。這種起動方式簡單可靠,但電機起動時的沖擊電流較大,且持續時間較長,對開關的觸點損傷嚴重,大約一年時間就要更換一次主回路開關。
變頻改造后的一次回路如圖1所示。在原來主回路上增加雙擲開關Dl和單擲開關D2,為方便工頻與變頻之間的切換,將兩只開關與變頻器放在同一臺開關柜內。雙擲開關Dl上側在合閘位,單擲開關D2在合閘位時,變頻器投入,水泵工作在變頻狀態下;雙擲開關Dl下側在合閘位,單擲開關D2在分閘位時,變頻器切除,水泵工作在工頻狀態下。
二、凝汽器出口循環水溫的自動控制
2.1循環水泵電機的控制模式
選用ABB公司生產的ACS800變頻器,變頻器對電機的控制模式采用DTC控制模式。電機在起動過程中,起動電流隨電機轉速的增加而逐漸達到額定值(設定加速時間15s),克服了直接起動下4~6倍額定電流的沖擊。有效地保護了主回路開關,延長了其使用壽命。
2.2變頻器手動/自動控制方式的實現
選用PID控制宏,通過操作臺上的轉換開關K,可自由選擇手動/自動控制方式,變頻器的控制原理如圖2所示。轉換開關K接在變頻器的數字輸入端DI3,當K在斷開狀態時,選擇手動控制方式;當K在閉合狀態時,選擇自動控制方式。
2.3變頻器手動/自動控制原理
選擇手動控制方式時,變頻器的起動/停止由繼電器Jl的常開點J1的常開點J1l控制,J1l接變頻器的數字輸入端DIl,另一常開點Jl2無效,此時PID控制器旁路,調節電位器W可改變電機的速度,從而改變水泵的流量,達到手動調節凝汽器出口循環水溫的目的。
選擇自動控制方式時,變頻器的起動/停止由繼電器Jl的常開點Jl2控制,Jl2接變頻器的數字輸入端DI6,此時常開點J1l無效,通過電位器W可設置凝汽器出口循環水溫給定值。安裝在凝汽器出口的溫度變送器PT,其測量值作為過程控制變量的反饋值,由變頻器的模擬輸入口AI2+、AI2-輸入到PID控制器,與電位器W給定值進行比較。當PT測量值大于電位器W給定值時,PID控制器的輸出使傳動單元速度增大,水泵流量增大冷卻加速。反之,PID控制器的輸出使傳動單元速度減小,水泵流量減少冷卻減速,直到PT測量值與電位器W給定值相等時,電機轉速穩定在某一值不變。
2.4冷卻系統的溫度-速度曲線
變頻器工作在自動狀態下,經過反復試驗獲得的溫度-速度曲線如圖3所示。通過電位器W設定溫度給定值t0(t0設置范圍:冬季36℃左右,夏季39℃左右),當環境溫度變化時,凝汽器的入口水溫亦發生改變,冷卻系統的溫度-速度曲線也隨之改變。在某一時間設置的凝汽器出口循環水溫給定值為t0時,PID控制器輸出使電機轉速按曲線3所示的狀態調節,可滿足凝汽器的真空度要求。環境溫度升高或者發電負荷加大,為滿足冷卻要求,PID控制器輸出使電機轉速按曲線2所示的狀態調節;環境溫度變低或者發電負荷減小,PID控制器輸出使電機轉速按曲線4所示的狀態調節。
PID控制器輸出使電機轉速按曲線1所示的狀態調節,說明變頻泵在滿負荷運行時也達不到冷卻要求,此時需起動工頻泵與變頻泵一起冷卻;PID控制器輸出使電機轉速按曲線5所示的狀態調節時,說明變頻泵工作在zui低轉速保護工況下,此時需停止工頻泵,或者由于冬季溫度低,一臺變頻泵即能滿足冷卻要求。
綜上所述,自動狀態下變頻器的輸出使電機轉速在曲線1~5所示范圍內調節,電機即可達到節能和機組安全經濟運行的效果。經多次試驗調整PID控制器參數,將水溫偏差控制在0.5℃左右,可滿足凝汽器真空度的要求。
三、結語
循環水泵變頻改造后運行可靠,調整方便,凝汽器真空度的穩定性提高,節電在30%以上,*。