當前位置:山東博斯達環保科技有限公司>>計生服務中心污水處理設備>> BSD常州社區衛生廢水綜合處理設備-常州儀表網-水處理
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
---|
常州社區衛生廢水綜合處理設備-常州儀表網
一、概況
隨著我國市場經濟的深入發展,特別是產品化趨勢日益明顯,產品包裝行業得到*發展,市場對包裝制品需求不斷增大。包裝紙板生產在世界各國國民經濟中占有重要的地位,紙板產品成為包裝工業的主要原材料。我國“十五”規劃中明確表明,我國造紙產量與需求量平均都能保持5%左右的增長,發展方向主要集中在高檔紙品上。可見,目前市場前景廣闊,產品發展余地大,銷售市場有保障。
紙業有限責任公司根據目前市場情況,經過長時間的市場調查了解和前期準備工作,引進全自動熱力噴放制漿(爆破制漿)(權號:ZL02246643.6)技術,計劃投資6000萬元人民幣,以竹子為主要原料生產竹漿,新上年生產能力6.0萬噸造紙生產線,生產紙漿板、生活用紙和包裝用紙。工程分兩期建設,一期年生產能力3.6萬噸,二期年生產能力2.4萬噸,整個項目由制漿車間、造紙車間、輔助設施、公用工程、環保工程、生活設施和儲運工程等部分組成。
爆破制漿過程中不產生蒸煮廢液即傳統造紙制漿黑液,主要為打漿時產生的洗液,其污染組成為:BOD5:主要來自制漿中分解的有機物,即糖類、醇類、有機酸、木質素等;CODcr:主要來自木質素及其衍生物;SS:主要來自流失的細小纖維。
根據《紙業有限責任公司60kt/a爆破制漿造紙工程環境影響報告書》中提供的數據,外排廢水主要是生產中的打漿廢水,一期廢水量約為9410m3/d,二期廢水量約為6273 m3/d,二期工程建成后外排廢水量共計約15683m3/d。
根據《建設項目管理條例》和《環境保護法》之規定,環保設施的建設應與主體工程“三同時”。受紙業有限責任公司委托,我公司提出了該項目的廢水處理方案,按本方案進行建設后,可確保廢水的達標排放,同時將大部分廢水經預處理后回用于生產過程,減少污染物的排放,能*地減輕該項目外排廢水對沙溪的不利影響。
二、水質水量和排放標準
(一)水量
日排放水量:一期9410m3/d,二期6273 m3/d,二期合計15683m3/d
設計規模:一期9410m3/d,其中預處理能力為9410m3/d,生化處理能力為2900m3/d。
二期新增6273 m3/d,其中預處理能力為6273m3/d,生化處理能力為2000m3/d。
二期合計15683m3/d,其中預處理能力為15683m3/d,生化處理能力為4900m3/d。
本次方案設計對一期水量進行設計。
常州社區衛生廢水綜合處理設備-常州儀表網
連續運行階段反應器氨氮, 亞硝氮和硝氮變化如圖 2所示, 進水溫度及總氮去除率如圖 3所示.為了研究脫氮途徑, 引入厭氧氨氧化反應方程式, 如式(1)所示.厭氧氨氧化菌按1 :1.32的比例消耗氨氮和亞硝氮.厭氧氨氧化工藝生成的氮氣量與硝氮量之比為8, 該值稱為特征比.
反應器改為連續進水出水的第1 d, 總氮去除率為13.8%.但亞硝氮氨氮消耗比為1.41, 特征比為28.17, 不滿足厭氧氨氧化方程式.分析其原因, 可能是由于火山巖填料對基質的吸附作用.隨著吸附達到飽和, 總氮去除率明顯降低, 第4 d時, 總氮去除率由13.8%降低到5.2%.反應器繼續運行, 氨氮和亞硝氮去除效果逐漸提高, 出水硝氮濃度逐步增加.第109 d時, 連續15 d氨氮和亞硝氮去除率大于90%, 總氮去除率大于70%, 亞硝氮氨氮消耗比穩定在1.17~1.26, 特征比穩定在8.76~10.21, 符合厭氧氨氧化反應方程式, 表明上向流厭氧氨氧化生物濾柱啟動成功.
Zekker等在20℃條件下以發酵廠高氨氮污水為基質, 歷時186 d成功啟動厭氧氨氧化工藝.進水溫度20~25℃, 氨氮和亞硝氮基質濃度為30~50 mg ·L-1, Bao等在224 d啟動厭氧氨氧化生物濾柱. Zhang等以含25~35 mg ·L-1氨氮和亞硝氮的配水為基質, 23℃條件下90 d成功啟動厭氧氨氧化SBR反應器.與前人研究成果相比, 本試驗以更低濃度的實際生活污水為基質, 在15.1~21.9℃的條件下, 成功啟動厭氧氨氧化反應器, 較前人的研究成果有所進步.
2.2 厭氧氨氧化濾柱的低溫運行
第153~244 d時, 反應器在秋季運行, 進水溫度為12.6~18.9℃.溫度在14℃以上時, 反應器氨氮、亞硝氮去除率大于95%, 溫度小于14℃時, 氨氮和亞氮去除率明顯降低.第245 d, 反應器運行進入冬季, 進水溫度為10.2~14.3℃.由圖 3可知, 反應器總氮去除率與進水溫度密切相關.進水溫度在10~12℃時, 總氮去除率為25%~60%.進水溫度為12~14℃時, 總氮去除率為55%~75%.第245~334 d, 反應器zui大出水總氮濃度為30.1 mg ·L-1, 平均總氮去除率為54.3%.
為了避免生物膜過度增殖導致濾柱堵塞, 第461 d對濾柱進行反沖洗.反沖洗時, 采用較大的水力負荷以達到削減生物膜厚度的目的.以氣水聯合的方式進行反沖洗, 氣水比為3, 水沖強度為2.0 L ·(s ·m2)-1, 反沖洗時間為3 min.反沖洗后, 氨氮去除率從98.6%降低到59.7%, 亞硝氮去除率從97.3%降低為57.2%, 總氮去除率由78.4%降為48.1%.運行8 d后, 氨氮去除率恢復至90%以上, 總氮去除率提高到71%.相比于其他生物膜, 本試驗厭氧氨氧化生物膜反沖洗后恢復速度較快.有研究表明, 成熟的厭氧氨氧化菌生物膜結構緊湊, 分泌較多的胞外多聚物, 對水力負荷沖擊的抵抗能力強, 因此成熟厭氧氨氧化生物膜受反沖洗影響較小.
第510~604 d, 運行季節為秋季, 進水溫度為13.2~19.6℃, 反應器氨氮和亞硝氮去除率大于90%, 總氮去除率大于75%.相比于去年同期水平, 進水溫度在14℃以下時, 依然有著良好的處理效果.第605 d, 運行再次進入冬季, 進水溫度為10.1~14.7℃.進水溫度在10~12℃時, 總氮去除率為50%~65%.進水溫度為12~14℃時, 總氮去除率為70~80%.第605~695 d, 反應器zui大出水總氮濃度為19.7 mg ·L-1, 平均總氮去除率為69.7%.總氮去除率比去年同期相比增長了29%, 總氮去除負荷增長率為23%.
Guillén等通過1 048 d的低溫馴化, 提高了低溫厭氧氨氧化工藝的處理效果. Trojanowicz等從低溫馴化3 a的厭氧氨氧化反應器中取泥, 在低溫時成功啟動反應器并取得了良好的處理效果.前人的研究主要表明, *的低溫馴化可以提高低溫厭氧氨氧化菌活性, 但對于*馴化對厭氧氨氧化活性提高并未定量化.在本試驗中, 從第245~334 d到第605~695 d, 歷時1 a, 總氮去除負荷增長率為23%, *低溫馴化明顯地提高了反應器低溫處理效果.
2.3 生物學特性研究
每個季節從反應器中取出濾料, 測定濾料生物量及反應速率, 結果如圖 5所示.生物量單位以VSS/濾料計, 為mg ·g-1.
第55~148 d, 進水溫度為16.5~21.9℃, 反應器生物量從5.08 mg ·g-1增長到9.61 mg ·g-1, 增長幅度較大.第230~298 d, 進水溫度為10.2~13.8℃, 生物量由10.20 mg ·g-1提高為11.38 mg ·g-1, 低溫環境中生物量增長速度較慢, 表明溫度對厭氧氨氧化菌生物膜的增長有較大影響.第461 d濾柱進行反沖洗, 生物量從14.96 mg ·g-1降低至8.01 mg ·g-1, 反沖洗可以有效地剪切生物膜,
常州社區衛生廢水綜合處理設備-常州儀表網
厭氧生物膜反應器存在的一個突出問題是掛膜困難,啟動時間長。在本試驗中,首先將填料進行好氧預掛膜,利用好氧微生物繁殖快并生成多糖物質的性能,在較短時間內填料表面形成一層生物膜即膜基,改善了填料的表面性能,有利于厭氧微生物的附著、生長、縮短了反應器的啟動時間[2]。 |
①好氧預掛膜顯著改變了載體表面性能,有利于厭氧菌的附著、生長,縮短反應器的掛膜時間。
②厭氧浮動床生物膜反應器處理高濃度有機廢水,在常溫下取得了良好效果。在容積負荷為5.38~20.62 kgCOD/(m3·d),水力停留時間為0.98d時,COD去除率zui高達到98.54%,平均為90.4%。
③厭氧浮動床生物膜反應器內微生物濃度高,活性強,存在懸浮與附著生長的微生物系統,并有其各自的優勢菌種。
④厭氧浮動床生物膜反應器緩沖能力大,抗沖擊負荷能力強,無堵塞與污泥流失的問題。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。