引言
臺州發電廠變送器和邏輯開關的檢定原先都采用手動檢定方法,檢定時必須帶大量儀器設備,采用手動加信號,用標準表測量信號,人工讀數據、記錄數據、填寫檢定報告,檢定工作很繁瑣,檢定精度在很大程度上取決于檢定人員的經驗、工作認真程度,即檢定精度與很多人為因素有關。由于現場條件的限制,檢定人員常常憑經驗對現場儀表進行檢定,當場不記錄數據,回到辦公室憑記憶填寫檢定報告,這種作法,根本無法從管理上保證現場儀表的檢定精度。采用人工檢定邏輯開關精度較難保證,例如檢定壓力開關,常規檢定方法是檢定人員同時既要監視開關的接點動作情況,又要記錄標準壓力表的讀數,容易分神,更重要的是壓力泵輸出壓力是變化的,很難讀出接點動作時的壓力值,只有壓力變化速度很慢時,才有可能較地測出開關的動作值和復歸值,而讓壓力泵輸出壓力緩慢變化很不容易實現。從管理上,通常采用原始方法,即每塊儀表建立一本檢定記錄本,檢定報告采用人工記錄和檢索。這種管理方法很難統計檢定情況。檢定工作一般安排在停機檢修時集中做,而往往由于檢修工作較多而影響檢定工作。
購買的進口校驗儀表一般僅作為標準信號或標準表使用,無法做到自動檢定,仍需要帶紙和筆到現場,進行人工記錄數據,與常規檢定方法無多大區別,只是重量和體積有所減輕,采用多功能表后,帶的儀表可以減少。
采用了杭州石林自動化工程有限公司開發的TMMS-2000熱工儀表自動檢定維護管理系統,儀表檢定工作有了質的飛躍,它可對現場儀表進行自動檢定,顯著地提高檢定效率,保證檢定精度,確保檢定結果準確可靠、科學規范,可自動打印檢定報告,使工廠的管理水平上一個新臺階。