本文主要閘述廠針對安徽某2x1000MV電廠化學公共系統石友乳加藥裝置在系統投用前期發生堵塞、出力不足事件的原因分析及處理經過,并制定相應的前期運行措施,實現運行可靠、維護量
小的目的,提高了生產效率關鍵詞:石灰乳加藥裝置;出力不足,堵塞。
1設備概述
本廠石灰乳加藥裝置是一種將消石灰粉儲存、配置并投加的設備。消石灰粉劑在石灰粉料倉內儲存,通過振打器將料倉內粉劑疏松,均勻下料至給料機,螺旋給料機將粉劑送至諮解攪拌箱進行溶解,制備后米液通過榆送系送至機械加速澄清池使用,溶液攪拌箱通過輔助水箱控制波位,輔助水箱進口安裝波位浮球陽,控制攪拌箱液位,避免乳液外流。石灰乳加約裝罝配各水沖洗設施,沖洗水管接至加藥裝
置進水氣動門之后,防止飾送管道堵塞。具體可見系統圖1。
②故障現場概述
現象一:安微萊2x1000m電廠化學水務中心原水系統運行期間,四臺石灰加藥系統螺旋給料機氣粉分商器處均出現大量石灰堵空,給料機窺視孔玻璃擠破,消石灰大量外泄,石灰乳無法正常投加現象。給檢修工帶來大量額外通堵、清掃工作;潔理時,發現螺旋給料機內存有焊渣和小塊石塊順粒雜質現象二:石灰加藥系統溶解攪拌箱下部三通悶出現堵塞,清理溶液攪拌箱和三通閔,發現攪拌箱下部乳漿溶度高,產生沉淀,三通陽處有沉積的大顆粒茶質,三通網不易打開。
現象三:石灰乳輸送泵無法打出合格漿液,出力不足,嚴重影響石灰乳漿的投用,下一系統無法正常工作。石灰乳輸送泵運行一段時間后容易濕漿液,更換密封條時發現顆粒雜質。
3原因分析及解決方法
原因分析:
(1)石灰攪拌箱液位較高,石灰粉下落時水滴噴濺,使下粉管潮濕,從市造成石灰板結,嚴重時堵塞。
(2)石灰乳質量較差,雜質較多。
(3)系統初次使用,內部不清沽,含有部分焊渣等硬塊雜質解決方法:
(1)降低進水浮球悶商度,降低軸助水箱液位,進而降低攪拌箱液位,增大下粉管與水液位之間的距高。
(2)待石歡粉倉石灰使用完后,進行清倉處理,通過外部振打器將雜質全部清除。
(3)控制石次乳進場質量,經由實驗室化驗合格后,方可使用。
3.2石灰溶解攪拌箱出口三通悶堵塞
原因分析:
(①)石灰品質差,石灰乳米液內雜質含量較老,泵輸送系統停止運行后,較多石灰乳雜質積存在三通陽處。(2)廠家配套三通陽公稱通徑較小,且三通
閥運行一段時間后,因乳漿沉積,且存有顆粒物雜質,沒門不易打開、排污,導致運行人員排污次數較少。
解決方法:更換攪拌箱底部出口三通閥,使閥門便于操作,由運行人員定期進行排污,排出攪拌箱下部的大顆粒雜質。
3.3石灰乳翰送泵出力不足、機封濕水
原因分析:(1)三通悶至輸送泵入口悶門管道容易出現堵塞,漿液無法流至輸送泵。
(2)漿液中顆粒雜質較多,輸送泵運行一段時間后產生磨損.
解決方法:更改石灰乳輸送泵進口管道,進口管道由攪拌箱側面距成部10cm處引出,有效減少輸送泵雜質吸入,減少輸送泵非正常磨損。
4運行前期投運控制措施及建議
因設備為系統正常運行時泵的啟、停積沖洗程序,對系統前期投用時出現的問題未進行考志,對程序存在不合理的地方,對邏特進行優化,且制定系統前期運行
控制措施。
(1)啟動裝置前,采用手動控制,開入口沖洗水門、三通悶出口排污門。現場有人確認排污門出清水后,投入石灰乳輸送泵
(2)停運裝置,采用手動控制,關閉石交螺旋給料機,開入口沖洗水門,沖洗加藥管道和回流管道至加藥管道排水為潔水后_打開出口排污門,至管道排水為清水,方可停泵,泵停運過程,必須對東和管道進行沖洗,并確認沖洗干凈。
(3)定期工作:定期打開溶解箱排污門將成部沉積較大的顆粒物的雜質排出,避免雜質沉積堵裹管道。
(④末來考電增加樂縮空氣攪拌設備,在系統啟動時投用,防止石灰乳攪拌漿固體沉積而堵塞管道。
65結論或啟示
通過對石灰乳制裝系統堵塞、出力不足等問題的分析處理,發現影啊木系統前期正常投運原因是系統清潔度不高,石灰品,1較差,石灰乳輔助水箱浮球悶液位設
罝較高以及石灰乳輸送京入口管道布置方式容易發生堵塞。為了能保證系統正常運行,經上述改造后,石灰乳加藥裝置運行4個月以來,石灰乳加藥裝置堵塞、出力不足現象消除,問題得到解決。石灰乳加藥設備廣泛的使用在電廠原水處理、脫硫皮水處理等系統中,系統清潔是系統長期正常運行的關鍵,系統前期投運時更需注意系統清潔度、藥品的品質以及系統規范沖洗、排污等因素,可以在整個系統后期正常運行時起到事半功倍的作用
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