10t/d地埋式一體化污水處理設(shè)備
買到就是賺到,物超所值。
針對(duì)不同的設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量定制,經(jīng)工程師設(shè)計(jì)生產(chǎn)的行業(yè)污水處理設(shè)備通常所用材料有玻璃鋼與碳鋼兩種類型,在購(gòu)買設(shè)備時(shí)需要問清我公司材料,在工藝及其他條件相同時(shí),材料不同價(jià)格將有很大差異。
不同的工業(yè)產(chǎn)生的焦化廢水有其各自的特點(diǎn),在對(duì)其進(jìn)行處理的時(shí)候,必須結(jié)合焦化廢水的特點(diǎn),選擇適合的處理工藝,才能達(dá)到*的處理效果。因此,我們首先需要對(duì)冶金工業(yè)產(chǎn)生的焦化廢水的特點(diǎn)進(jìn)行一個(gè)簡(jiǎn)單的分析,冶金工業(yè)產(chǎn)生的廢水有兩個(gè)主要的特點(diǎn),一個(gè)是其污染程度高;另一個(gè)是其非常難降解,所以我們?cè)趯?duì)冶金工業(yè)產(chǎn)生的焦化廢水進(jìn)行處理的時(shí)候,主要攻克這兩個(gè)難關(guān)。
1焦化廢水以及危害
1.1含義及來源
要對(duì)焦化廢水的處理工藝進(jìn)行研究,我們首先需要了解什么是焦化廢水,它是一種在焦?fàn)t煤氣初冷以及焦化生產(chǎn)過程中使用的水或者是由蒸汽冷凝而成的廢水,是一種具有毒性并且難降解的有機(jī)廢水。這種廢水主要有兩個(gè)來源,一方面它來自于剩余的氨水廢液,這是在煤高溫裂解的過程中產(chǎn)生的,剩余氨水其成分復(fù)雜多樣,并且所含有的污染物濃度較高,是焦化廢水的主要來源。另一方面,它來自于酚水,主要是在煤氣的凈化過程中產(chǎn)生,酚水的污染性相對(duì)較低。
1.2組成及危害
通過對(duì)焦化廢水的來源進(jìn)行分析,我們知道焦化廢水的兩個(gè)重要組成成分是酚類,以及含氮的化合物,當(dāng)然還包括一些含氧以及硫的化合物。在焦化廢水中,含有大量的氨以及氮元素,這些物質(zhì)及其不穩(wěn)定,容易與空氣中的微生物發(fā)生硝化反應(yīng),產(chǎn)生大量的三氧化氮以及二氧化氮等物質(zhì),這些物質(zhì)對(duì)人體的危害極大,會(huì)致癌,引起胎兒畸形。
2處理工藝研究進(jìn)展
目前,在冶金工業(yè)方面,我國(guó)主要采用生化法對(duì)其產(chǎn)生的焦化廢水進(jìn)行處理,這種方法能夠有效去除酚以及氰等物質(zhì),但是對(duì)含氨以及氮的物質(zhì)處理效果不佳,排放時(shí)很難達(dá)到國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),因此,仍需加大焦化廢水處理工藝的研究,降低處理成本,提高處理效果,才能促進(jìn)冶金工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
2.1活性污泥法
這種方法以活性污泥為主體,對(duì)經(jīng)過除油、調(diào)均等預(yù)處理的廢水進(jìn)行曝氣處理,然后再進(jìn)行固液分離,通過這種方法處理的焦化廢水,其中酚的含量能夠得到有效降低,每升廢水僅含有0.5毫克左右的酚。
利用這種方法對(duì)焦化廢水進(jìn)行處理,一方面其處理的效果較好,并且能夠靈活調(diào)整處理的程度,另一方面,在處理的過程中還能夠通過提高回流比來解決負(fù)荷升高的問題。但是這種處理工藝仍然存在很多不足,比如:它對(duì)基本上沒有任何的去除效果,并且這種方法在進(jìn)行曝氣處理的時(shí)候,曝氣池容積大,需要的投資也大,除此之外,其進(jìn)水的負(fù)荷不能夠過高,沖擊負(fù)荷的適應(yīng)能力也比較差。
2.2粉煤灰處理法
這種處理焦化廢水的工藝將粉煤灰作為吸附劑,它是一種可再資源化的物質(zhì),由多種粒子構(gòu)成,這些粒子有些表面呈多孔狀,表面積較大,能夠吸附多種碎屑,因此用它來對(duì)廢水進(jìn)行深度的處理,它對(duì)酚類物質(zhì)的去除率高,合適的濃度條件下能夠保證處理后的焦化廢水中,只有氨和氮不達(dá)標(biāo)。
這種處理焦化廢水的工藝,其原料的來源十分廣,因此成本較低,且操作簡(jiǎn)單,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了利用廢料治理廢料的目的,是未來在處理焦化廢水方面值得開發(fā)的重要工藝。
10t/d地埋式一體化污水處理設(shè)備2.3煙道氣處理工藝
國(guó)內(nèi)在處理焦化廢水方面進(jìn)行了大量的
研究和實(shí)踐,有些冶金廠就利用煙道氣來對(duì)剩余的氨水進(jìn)行處理,排入大氣中含氨、酚類等的物質(zhì)含量極少。這種方法與粉煤灰法有異曲同工之處,都實(shí)現(xiàn)了以廢止廢的目的,并且成本低,處理效果好;但是這種方法仍然存在一定的局限影響其大規(guī)模的使用,一方面這種方法要求廢水以及煙道氣中含有的氨的量要能保持一致,這就限制了其使用范圍,另一方面,廢水中還含有一些難以處理的微生物,它們排入大氣可能會(huì)造成新的污染。物化方法在處理高濃度氨氮廢水時(shí)不會(huì)因?yàn)榘钡獫舛冗^高而受到限制,但是不能將氨氮濃度降到足夠低(如100mg/L以下)。而生物脫氮會(huì)因?yàn)楦邼舛扔坞x氨或者亞硝酸鹽氮而受到抑制。實(shí)際應(yīng)用中采用生化聯(lián)合的方法,在生物處理前先對(duì)含高濃度氨氮的廢水進(jìn)行物化處理。例如:生物活性炭流化床, 膜-生物反應(yīng)器技術(shù)(MBR)等。本處僅介紹膜-生物反應(yīng)器技術(shù)(MBR)膜-生物反應(yīng)器(MembraneBio-Reactor,MBR)為膜分離技術(shù)與生物處理技術(shù)有機(jī)結(jié)合之新型態(tài)廢水處理系統(tǒng)。是一種由膜分離單元與生物處理單元相結(jié)臺(tái)的新型水處理技術(shù),以膜組件取代二沉池在生物反應(yīng)器中保持高活性污泥濃度減少污水處理設(shè)施占地,并通過保持低污泥負(fù)荷減少污泥量。主要利用沉浸于好氧生物池內(nèi)之膜分離設(shè)備截留槽內(nèi)的活性污泥與大分子固體物。因此系統(tǒng)內(nèi)活性污泥(MLSS)濃度可提升至10,000mg/L,污泥齡(SRT)可延長(zhǎng)30天以上,于如此高濃度系統(tǒng)可降低生物反應(yīng)池體積,而難降解的物質(zhì)在處理池中亦可不斷反應(yīng)而降解。故在膜制造技術(shù)不斷提升支援下,MBR處理技術(shù)將更加成熟并吸引著*環(huán)境保護(hù)工業(yè)的目光。
常見的高氨氮廢水處理工藝的弱點(diǎn):
1. 無論是“蒸氨(汽提)或吹脫+A/O或吹脫+化學(xué)沉淀”,都離不開高投資、高運(yùn)行成本的預(yù)處理工藝。“蒸氨”一次性投資太大,“吹脫”動(dòng)力消耗太大。
2. 續(xù)接A/O法時(shí)不僅投資高,而且占地面積大,對(duì)預(yù)處理出水的要求苛刻(如NH3-N必須小于300mg/l,汽提或吹脫法對(duì)超過5000mg/l以上的高濃度氨氮廢水根本達(dá)不到這個(gè)要求,于是只能用成倍的清水稀釋)。
3. 續(xù)接化學(xué)沉淀法雖然投資和占地面積都比A/O法小,但它藥劑的消耗量太大,N:P:Mg之比都在1:1.1-1.2,處理藥劑成本太高,而且出水也不可能達(dá)到*或二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。由于一期工程只完成設(shè)計(jì)規(guī)模的1組,因此只對(duì)單組工藝流程進(jìn)行調(diào)試,設(shè)計(jì)進(jìn)水流量為3 .3 萬(wàn)m3/d。
1 預(yù)處理
預(yù)處理部分的調(diào)試工作主要包括調(diào)節(jié)進(jìn)水pH、調(diào)整折板絮凝池進(jìn)水流量、混凝劑聚合氯化鋁(PAC)和助凝劑陰離子聚丙烯酰胺(PAM)投加量,以及考察氣浮池的運(yùn)行效果。
現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)時(shí)進(jìn)水pH 7~9,COD 700~1 000 mg/L,流量800 m3/h,PAC投加量500 mg/L , PAM投加量5 mg/L,COD去除率25%~30%。對(duì)原設(shè)計(jì)做了兩方面的改進(jìn):①將原設(shè)計(jì)流量調(diào)整為800 m3/h。因?yàn)閺U水流速過快,氣浮池出水帶渣很嚴(yán)重,導(dǎo)致COD去除率下降;②原設(shè)計(jì)中PAM直接投加在氣浮池前端的曝氣室內(nèi),發(fā)現(xiàn)由于PAM反應(yīng)時(shí)間不夠,絮凝體結(jié)合不*。故將PAM投加點(diǎn)前移至折板絮凝池的第三段(平行垂直折板段),增長(zhǎng)其反應(yīng)時(shí)間,取得了較好的效果。
2 生化處理
生化調(diào)試zui關(guān)鍵的是反應(yīng)池的啟動(dòng)。污泥的培養(yǎng)馴化采用接種培養(yǎng)法,即在厭氧池和MSBR 反應(yīng)池中加入其它污水處理廠的泥漿(干污泥與廢水?dāng)嚭停_動(dòng)MSBR池回流污泥泵進(jìn)行內(nèi)循環(huán)。每日干污泥的供應(yīng)量為80 t,糞便污水8 t。根據(jù)出水COD和微生物相的變化,間隔幾日往厭氧和好氧池內(nèi)分別添加尿素500 kg和過磷酸鈣100 kg。減小厭氧池?cái)嚢鑿?qiáng)度,每格池中只開一個(gè)攪拌器,每隔12 h切換一次,改善掛膜效果。MSBR好氧池溶解氧控制在1.5~2.5 mg/L。此后隔天排出部分上清液(600~1 000 m3)并加入新的污水,逐步加大負(fù)荷,此階段不排泥。培養(yǎng)期間通過鏡檢密切觀察MSBR池中微生物相的變化;同時(shí)進(jìn)行進(jìn)、出水水質(zhì)及反映活性污泥性能指標(biāo)的測(cè)定。
10天之后觀察,SV沉降比為4%左右,出水COD仍較高。通過鏡檢觀察到菌膠團(tuán)比較松散,原生動(dòng)物較少。為此增加供應(yīng)某污水處理廠新鮮二沉池污泥80 t/d,共4天。10天之后繼續(xù)觀察,鏡檢中出現(xiàn)了輪蟲等后生動(dòng)物,但數(shù)量不是很多,這表明污泥正在進(jìn)一步馴化。再進(jìn)一步提高BOD負(fù)荷,開始以600 m3/h連續(xù)進(jìn)水,一天進(jìn)20 h。這段時(shí)期污泥增長(zhǎng)速度很快,污泥SV 沉降比呈線性上升,出水COD一直比較穩(wěn)定。繼續(xù)提高負(fù)荷至800 m3/h,zui終SV沉降比為15%左右,主曝氣區(qū)污泥濃度為2 g/L。從直觀上看,厭氧池組合填料微生物掛膜狀況良好,MSBR池生物污泥色澤呈淺黑色,鏡檢時(shí)原生動(dòng)物與后生動(dòng)物均較多,而且較活躍。