由于焦化廠焦爐裝煤煙氣與一般煙氣有所不同,除粉塵外,焦爐裝煤煙氣中還含有荒煤氣、焦油煙等,這就使煙氣凈化工藝變得復雜。經國內眾多環保企業的共同努力,國內現已成功應用干式布袋除塵系統,并取得了良好的效果。
焦化廠除塵器的組成及工藝:
裝煤車上的吸塵罩和導通管隨車移動,吸塵罩為內外筒夾套式結構,裝煤時,落下吸塵罩和內套筒,直接抽吸裝煤孔逸出的煙氣,并與從吸塵罩的開口部位吸人的空氣混合,對煙氣進行稀釋,稀釋后的煙氣經爐頂固定管道、地面連接管道進入帶預噴涂裝置的脈沖布袋除塵器。導通管上設有手動調節擋板,可以調節吸塵罩的抽風量,增大或減少冷卻混合的空氣量,在確保煙氣不燃燒狀態的同時,維持氣體流速、溫度等要求。地面除塵站主要由脈沖布袋除塵器、離心風機、消聲器、排氣筒以及連接管道等組成,從裝煤車吸塵罩中抽吸的含塵氣體進入除塵器后與濾袋外預噴涂的初始保護粉塵層接觸,煙氣中的焦油被粉塵吸附。粉塵被過濾,凈化后的氣體經風機、消聲器、排氣筒排入大氣,排放煙氣的實際含塵質量濃度低于20mg/m3(標況)。隨著濾袋上粉塵的不斷積存,除塵器的阻力隨之增加。清灰裝置定時或定壓差用壓縮空氣對布袋進行逆向噴吹清灰,濾袋上被清除的粉塵落入下部灰斗中。
慧陽環保焦化廠地面站除塵器改造工藝:
(1)采用地面除塵站系統除塵,降低了煉焦爐生產區域的粉塵濃度,凈化了工人生產操作環境,焦爐粉塵治理達到了煉焦行業和國家環保排放標準。
(2)系統經過工藝改進后,提高了系統穩定性和安全性,沒有發生任何事故。
(3)由于操作控制簡單有效,延長了系統設備的使用壽命,特別是布袋使用時間的延長。該系統使用18個月沒有更換過布袋,實現了經濟運行的目標。
(4)該系統變頻技術的成功應用,既節省了用電費用,又保證了系統干管吸力的穩定,對整個除塵系統安全t 穩定運行起到了關鍵作用。
焦爐除塵器改造優勢及特點:
1、采用新型地面除塵工藝可將廢氣全部收集,經處理后排放廢氣也可達到國家排放標準。
2、處理風量大、除塵效果好、自動化程度高、結構簡單美觀、保養方便、節能省電。
3、提高除塵過濾效果,攔截較細塵粒,粉塵捕集率提高20%。
4、降低了煉焦爐生產區域的粉塵濃度,凈化了工人生產操作環境。
5、控制器定時或定阻自動噴吹清灰,實行自動化運行,耗氣量小,清灰*,性能穩定。
6、有效防止氣體在袋室內冷卻到露點以下在負壓情況下能高效持續運行。設定合理凈化氣體的體積量,增加使用壽命節約成本。
7、系統經過工藝改進后,提高了系統穩定性和安全性,沒有發生任何事故。
8、由于操作控制簡單有效,延長了系統設備的使用壽命,特別是布袋使用時間的延長。該系統使用18個月沒有更換過布袋,實現了經濟運行的目標。
9、該系統變頻技術的成功應用,既節省了用電費用,又保證了系統干管吸力的穩定,對整個除塵系統安全穩定運行起到了關鍵作用。
10、捕集率和處理率高,分別達到97%和99.9%以上,穩定達標排放。
11、初投資和運行成本低。
慧陽公司設計的焦化廠除塵器改造大大減少了空氣污染,對工人的身體負責,對自己周圍環境的負責。采用了皮帶密封推焦、裝煤二合一地面除塵工藝,收集并處理廢氣中的顆粒物,除塵效果好,運行也穩定,排放低。